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《机电信息》

所属频道 工业控制
  • 配煤筒仓智能布料控制系统的改造

    介绍了钢铁行业对配煤筒仓自动布料控制的改进 。将原有的人工到现场操作控制箱 , 升级成以磁性接近开关定位为基础的远程控制 , 改善了现场操作环境下的本质安全 ,解决了现场操作十个配煤筒仓劳动强度过大、工作效率低的问题 , 实现了布料过程的自动化。

  • 基于EtherNet/IP的卸船机控制系统设计与实现

    在现代港口码头物流领域 ,卸船机扮演着至关重要的角色。这些大型设备负责高效地卸载船只上的货物 ,而其精确操作的关键在于先进的“控制系统”。随着工业4. 0的兴起 ,EtherNet/IP协议成为连接控制系统与设备的关键通信桥梁 , 它确保了数据的实时传输和设备的无缝协作。在这一过程中 ,PLC(可编程逻辑控制器)发挥着核心作用 ,其以强大的逻辑处理能力和灵活性 ,保障卸船机的可靠运行和高效作业 ,推动港口码头货物装卸的持续发展和创新 。现就基于EtherNet/IP的卸船机控制系统设计与实现进行探究和分析。

  • 高温高速机械密封测试平台的设计与验证

    搭建性能可靠的机械密封测试平台是研制高温高速机械密封装置的前提保证。针对研发高温高速机械密封装置的需求 , 设计了一套由机械系统 、冷却系统和控制系统组成的高温高速机械密封测试平台 , 经试验验证 , 其最高承受压力可达4. 3 Mpa , 最高转速达6 000 r/min ,运行过程中机械密封温度不超过50 ℃ ,且无泄漏 ,可满足高温高速机械密封测试要求。

  • 基于UG/ANSYS的液压挖掘机动臂结构优化设计

    为增强挖掘机动臂性能 ,采用UG/ANSYS软件 ,对斗山品牌中型液压挖掘机的动臂结构进行了优化设计与有限元仿真分析。首先进行了整体结构的参数化建模 , 随后重点分析了三种典型的运行工况 , 以确定最危险的工况。在最危险的工况3下 ,详细分析了动臂铰接点的受力情况 ,并进行了静力学仿真 ,从而对动臂结构进行了针对性优化。最终 ,优化设计显著提高了动臂的结构强度和刚度 ,减少了最大应力和变形 ,有效延长了设备的疲劳寿命。该研究不仅增强了挖掘机动臂的性能 , 也为类似工程机械的优化设计提供了宝贵的参考。

  • 浅析化学成分对铬锰镍氮系奥氏体不锈钢组织及冷压延的影响

    为验证CJ5L铬锰镍氮系奥氏体不锈钢的化学成分中碳元素含量的高低对热轧卷的碳化物析出及冷轧卷压下率的影响 ,通过Thermo—Ca1c热力学计算软件、热轧和冷轧试生产试验钢及微观测试方法分析试验钢 。结果表明 ,在原有成分基础上试验钢的碳含量下降0. 03个百分点、锰含量上升0. 2个百分点 ,对热轧卷的碳化物析出改善不大 ,对冷轧卷压下率有一定的改善 效果。

  • 北斗监管终端的推杆设计及优化仿真

    对北斗监管终端中光盘推出装置进行了设计和优化 , 光盘推出部分采用曲柄滑块机构 , 通过将滑块的直线运动转化为曲柄推杆的转动推出光盘 。采用作图法对推杆装置进行设计 ,实现多张光盘被阶梯状推出 ,通过计算来调整曲柄推杆旋转中心点的位置及各杆件长度 ,并利用ADAMS软件对机构进行仿真验证 , 以有效减小滑块推力 ,完成推杆装置结构的优化设计。

  • 智能换电柜的水消防灭火系统设计

    智能换电柜是用于电动自行车电池的充换电设备 ,其消防安全至关重要。为解决智能换电柜的消防安全问题 ,研究设计了一种水消防喷淋灭火系统。现主要介绍了水消防喷淋灭火系统的工作原理、结构设计、水箱布局设计和材料选择 ,并展开了 相应的消防测试验证 。试验表明 , 该方案能高效扑灭电池 自燃的明火 , 并能持续喷淋1 h以上 , 确保在5 min内扑灭明火 ,15 min内无复燃 。该方案简单实用、高效稳定 , 能确保换电柜的消防安全。

  • 低汽蚀余量的轴流叶片式屏蔽泵设计与制作

    介绍了采用圆柱形等螺距诱导轮设计方法进行轴流叶轮设计的技术路线以及屏蔽泵设计过程中的参数调整方式 。进行了将诱导轮作为屏蔽泵的工作叶轮的生产实践 , 总结和验证了叶片拉伸成型的方法 , 并介绍了工程应用的经验 、效果和要点。

  • 基于零序CT载波信号注入的配电网单相接地故障定位研究

    现代配电网不仅结构复杂 , 而且地下电缆和架空线混合 ,故障巡视困难 , 因此迫切需要研究出快速 、准确的单相接地故障定位方法 。鉴于此 ,提出一种基于零序CT载波信号注入的中性点不接地配电网单相接地故障定位方法 , 即对馈线零序电流互感器的二次负载电阻电压通过电子开关进行高频调制 ,所调制的高频载波信号再通过该互感器回馈到一次线路侧 ,经电缆和(或)架空线传输到变电站接收、解调 ,还原出二次负载电阻电压幅值、相位等信息 。现分析该方法的原理和应用 ,并通过仿真验证其正确性和可行性:该方法能够快速获得线路零序电流的分布信息 ,并据此对接地故障点进行准确定位。

  • 外磁场影响下电流互感器误差校正方法研究

    磁场等对电流互感器的运行误差有较大影响 , 需进行定量检测和评估才能满足精准电能计量和安全稳定运行的要求。鉴于此 ,研究面向电流互感器幅值校正的非线性参数化函数 ,揭示磁场变化对电流互感器二次侧电流幅值测量的实际影响 ,研究磁场与电流互感器输出电流信号幅值之间的关系 ,提出了电流互感器测量误差的磁场补偿方法 ,并通过实验验证了所提方法的有效性。

  • 永磁同步电机复合控制方法研究

    无传感器位置检测算法在永磁同步电机控制中至关重要 , 其中滑模观测器是一种基于电机反电势的位置检测方法 ,不过不适用于电机低速或静止状态 。脉振高频电压注入法则通过注入高频电压检测转子位置角度 ,适用于电机静止或低速时 ,但在电机高速运行时 ,控制性能变差。鉴于此 ,结合两种方法的优缺点 ,提出了一种新型复合控制方法 ,解决了电机宽转速运行时无传感器位置角度检测问题。

  • 考虑辅助服务市场的风电-梯级水电联合经济调度策略研究

    风电出力和水电出力在时间上具有互补特性 , 两者进行联合调度是提升风电和水电并网可靠性与经济性的重要途径。自然风的波动性和随机性使得风电实际出力与预测出力存在偏差 ,导致了不平衡能量的产生。鉴于此 ,采用场景和概率模拟风电输出的不确定性 , 对水电机组性能曲线进行线性化处理;在此基础上 ,基于 日前能量市场和辅助服务市场 ,建立了风电独立、梯级水电独立以及风水联合经济调度的混合整数线性规划模型。算例仿真结果表明 ,机组出力与市场电价息息相关 ,考虑辅助服务市场的风水联合经济调度可有效提高发电系统整体收益 ,减轻风电不确定性带来的影响。

  • 基于国产PLC的高精度提升机构研究

    高精度提升机构核心驱动能力来源于4个伺服电机 ,该机构具备运行过程定位精度高 、控制方式多样 、控制响应快等特点。对提升机构控制进行分析 ,该机构运动控制较为复杂 ,控制系统应具备运动控制算法库、位置调节PID专用库、总线协议等能力。在对提升机构控制方案设计过程中 , 重点研究了PID控制算法和伺服运动控制算法。依据分析研究对提升机构进行控制方案设计 ,该控制方案组成包括PID控制算法、伺服运动算法、CANopen冗余、CPU冗余等 。通过对高精度提升机构的调试和使用 ,得出国产PLC产品可以满足高精度运动机构控制需求的结论 。该方案可以为提升机构、顶升机构等的运动控制方案设计提供技术参考。

  • 某电厂1000MW Π型锅炉水冷壁横向裂纹泄漏分析及防治

    由于新能源发电装机规模不断扩大 , 常规火电机组负荷大幅波动 ,长时间深度调峰 ,启、停调峰频繁成为常态 ,加上大量掺烧高硫煤等 ,造成大容量、高参数锅炉水冷壁因高温腐蚀、横向裂纹产生的缺陷逐渐增加 。鉴于此 ,就某电厂1 000 MW锅炉水冷壁横向裂纹泄漏进行深入分析和总结 ,可为同类型锅炉检修维护和运行调整提供一定的参考。

  • 一种精确上报采集终端停上电事件的方法研究

    采集终端的停上电事件直接关系到用电信息的采集质量 , 因此采集终端停上电事件上报的准确率一直是国家电网以及各地市供电局重点考核的指标。现有的一些上报采集终端停上电事件的方法只是对采集终端的交采电压进行一次检测 ,若交采电压低于设定的阈值则认为是发生了停电事件。此类方法较好地实现了智能化检测采集终端停上电事件的功能 ,但采集终端的应用场景较为复杂 ,实际应用中会存在假停电的情况 ,现有的方法无法较好地处理假停电的情况。针对这一问题 ,在传统的方法上进行了改进 ,提出了一种精确上报采集终端停上电事件的方法。