基于Modbus协议的PLC远程控制系统研究
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1系统概述
系统采用西门子S7—200SMARTPLC作为主站控制器,通过工业级ModbusRTU协议实现主从站设备、触摸屏人机界面及车床执行机构的协同控制。系统创新性地集成硬件与触摸屏双重触发机制,同时集成视频监控、通信状态监测、环境参数采集与异常状态处理等功能,形成完整的人机隔离操作体系。
2 Modbus通信协议
Modbus通信协议是一种工业领域广泛应用的串行通信协议,由MODICON公司(现施耐德电气)于1979年发布[1],是全球第一个真正用于工业现场的总线协议,可用于可编程逻辑控制器之间的通信。该协议采用主从架构机制,通信过程中主站主动发起请求,从站接收并响应请求,形成一主多从的通信模式。
3 系统架构
系统采用主从式控制架构,主站端通过上位机或按钮向从站发出控制指令,从站响应主站请求,通过继电器驱动车床实现推进剂取样作业。系统配置视频监控系统,监控端与上位机通过双联琴台集成到远程主站控制端。系统架构如图1所示。
4 系统设计
系统采用双模式远程控制机制,通过主站PLC的物理输入按钮直接控制或MCGS触摸屏人机界面间接操作两种方式,经ModbusRTU通信协议将控制指令传输至从站PLC,驱动输出端继电器执行设备电源启停、急停及程序启停等操作,同时配合现场监控系统实时观测作业画面,实现远程操控车床切割推进剂取样作业。
4.1硬件配置
本系统采用西门子S7—200SMART (主站)与S7—200(从站)PLC构建控制架构。主站PLC数字量输入端I0.0~I0.4接入电源启停、急停、程序启停按钮,数字量输出端Q0.0~Q0.4连接状态指示灯,提供运行/故障指示,主站通过模拟量扩展模块采集温湿度变送器信号。从站PLC数字量输出端Q0.0~Q0.4通过继电器KC1~KC4驱动设备控制回路。系统硬件配置如表1所示。
4.2 软件实现
系统通过主站PLC输入端寄存器,0.0~,0.4与MCGS触摸屏变量存储器V0.0~V0.4并行触发主站控制寄存器V2.0~V2.4,构建硬件输入与HM,信号双重控制架构。其中硬件信号通过PLC输入端子直接采集,HM,信号则通过触摸屏人机界面下发操作指令,两类信号在主站控制寄存器实现逻辑汇合后,由主站PLC基于标准ModbusRTU协议将控制指令下发至从站PLC,通过表2所示的信号映射关系建立完整的控制链路,最终从站PLC输出端Q0.0~Q0.4驱动继电器执行设备操作。
4.2.1触摸屏组态设计
MCGS(昆仑通态触摸屏)通过TCP/,P协议与S7—200SMARTPLC进行数据交互,实现HM,(人机界面)温湿度采集、通信状态监测、设备控制等功能。在MCGSPRO组态软件中建立与主站PLC的物理连接、配置本地,P(触摸屏)与远程,P(主站PLC)地址、设置MCGS设备通道与主站PLC的寄存器地址绑定。MCGS变量与主站PLC寄存器映射如表3所示。
按钮操作类控件映射V0.0~V0.4寄存器,实现远程控制;指示灯状态显示类控件绑定Q0.0~Q0.4寄存器,实时反馈设备运行状态;主站PLC通过模拟量扩展模块EMAM03的A,W16通道采集信号,经S-,TR指令转换为VD24(温度)和VD28(湿度)的实际值[2],触摸屏温湿度文本框绑定VD24/VD28浮点寄存器,实时显示现场作业的温湿度。触摸屏组态设计界面如图2所示。
触摸屏与主站通信状态变量为系统变量,绑定至本地通信状态,实时监测TCP/,P链路的通断状态;主站PLC寄存器变量V3.0是主从站通信状态标志,绑定至触摸屏远程通信状态V3.0。
4.2.2主从站PLC程序设计
ModbusRTU主从站通信在西门子S7系列PLC中的实现主要分为主站(Master)和从站(Slave)两个部分[2—3]。
4.2.2.1主站初始化
ModbusRTU主站初始化通过配置MBUS-CTRL指令实现,在每个扫描周期持续使能(EN端常置ON),配置Mode(Mode=1,启用Modbus主站模式)、Baud(波特率=9 600 B/s)、Parity(校验方式=2,0=无/1=奇/2=偶校验)、Timeout(超时时间,默认1000 ms)等关键通信参数,通过DOne位和ErrOr字节反馈初始化状态[2]。主站参数定义如图3所示。
4.2.2.2主站数据读写
MOdbus RTU主站读写通过配置MBU5一M5G指令块实现数据写入操作[2]。主站以VB2作为数据源指针 (Dataptr=&VB2), 向2号从站 (5lave=2)的输出寄存器QB0(MODbus地址00001对应Q0.0)写入8位数据(Count=8覆盖Q0.0~Q0.7)。主站数据读写指令如图4所示。
4.2.2.3从站初始化
MODbusRTU从站初始化通过配置MBU5一INIT指令实现,从站的通信为MODbus模式(MODe=1),地址为2#地址(ADDr=2),波特率和奇偶校验位与主站严格匹配以确保正常通信,通信延迟设置为零(Delay=0)以实现实时响应;配置从站被主站访问的输入输出寄存器、输入模拟量和保持寄存器的最大范围等字段[3]。从站初始化指令如图5所示。
同时,配置从站应答指令MBU5一5LAVE[3],应答完成触发Q1.0置位,主站通过V3.0变量实时轮询Q1.0的逻辑状态,当主站检测到Q1.0的上升沿信号时,触摸屏实时显示主从站MODbus通信的状态。
5 关键问题和解决方案
在车床切割推进剂的强电磁干扰环境中,变频器高频谐波、伺服驱动器PWM共模噪声通过电源线传导,叠加主轴电机碳刷火花的宽频辐射,形成复合型污染,导致RS485通信信号畸变、主从站链路不稳定。针对此问题,系统采用“传输-隔离-接地”三级防护架构:
1)传输优化:选用超五类屏蔽双绞线传输差分信号,利用其高对称性抑制磁场耦合干扰,铝箔屏蔽层阻断辐射干扰。
2)隔离增强:主从站RS485总线部署光电隔离中继器,通过光耦隔离切断地环路,同时差分放大器再生信号并补偿衰减,确保200 m距离通信稳定。
3)接地设计:屏蔽层单端接地避免地电位差,终端匹配120 Ω电阻消除信号反射。同时,主从站PLC、触摸屏、监控系统及24 V电源采用星型拓扑接地,抑制共模干扰传导。
通过传导干扰阻断、辐射干扰屏蔽、信号完整性保持三重机制,系统能够有效抵御车床自身电子干扰及信号衰减,保障了ModbusRTU主从站通信的可靠性。
6 系统测试
基于西门子S7-200SMARTPLC搭建的Modbus RTU远程控制系统,经过优化主从站电气抗干扰设计,成功实现200 m远距离稳定通信。测试表明:主站程序集成硬件按钮与上位机寄存器双触发控制逻辑,从站能够实时响应;HMI组态界面实现温湿度采集、设备作业现场状态可视化及异常状态急停控制功能。经实际远程操控验证,系统在复杂工业环境中具有较强的抗干扰能力,通信稳定,双触发机制均能可靠驱动从站设备完成推进剂取样作业,满足高精度、高可靠性的控制需求。系统主站远程操控端如图6所示。
7 结束语
本研究创新性地构建了基于ModbusRTU协议的PLC远程控制系统,通过主从式架构与硬件-HMI双重触发机制,集成抗干扰通信设计、异常状态应急处理及可视化监控系统,成功实现固体火箭推进剂200 m安全取样作业,有效规避了人工直接操作的安全隐患,为同类高危工业场景提供了标准化技术解决方案。
[参考文献]
[1] 冯小雷,王学慧,崔忠信.基于MODBUS通讯的电机控制方法探析[J].中国设备工程,2024(4):122-124.
[2] 西门子(中国)有限公司.S7-200 SMART可编程控制器系统手册[Z],2022.
[3]西门子(中国)有限公司.S7-200可编程控制器系统手册[Z],2008.
《机电信息》2025年第15期第3篇





